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吉林石化化肥厂的生产装置每天要消耗大量蒸汽,为挖潜增效,该厂紧盯蒸气“打算盘”,“加减乘除”一起做,多措并举落实节汽措施,1月份蒸汽消耗同比减少6423吨。

优化线路配置做“减法”。该厂全面梳理热力设备和伴热系统,明确用汽设备、伴热管线的用汽等级和用汽量,严格根据环境温度变化,灵活调整用汽负荷,减少蒸汽消耗。通过对空分装置后备系统、空分装置液体蒸发器、采暖泵房、伴热管线等重点用汽部位进行详细统计,科学停用后备系统1.2兆帕蒸汽老线,减少线损和长排汽。

回收凝液余热做“加法”。该厂积极收集分配盘、蒸汽灭火器、盲头等蒸汽排凝,回收凝液余热再利用。通过全面强化采暖管控,充分利用苯乙烯火炬伴热凝液、蒸汽管线疏水凝液等作为采暖泵站热源,每小时降低0.6兆帕蒸汽消耗5吨。机炉车间通过低温热源改造项目,实现丙烯腈等5路凝液全部回收利用,成功取代一期生水加热器的加热蒸汽,每小时可减少自用汽消耗近2吨。

营造节约氛围做“乘法”。“节约创效,要充分发挥员工主人翁精神”,为此,工厂大力鼓励生产骨干带头优化指标调节,降低消耗,发挥以点带面的“乘数”效应。丁辛醇车间化工班长、党员马君带领班组员工积极探索最佳工艺调节方法,通过提高温度等措施,使生产丁醇产品的丙烯每月降耗320吨。1月份,全厂员工提出742条节约降耗方面的合理化建议。

消除计量隐患做“除法”。该厂还成立联合监督组,定期对26家工厂外转供用户、36种计量能源和物料所涉及的管线仪表进行检查,对沿途管线跑冒滴漏、表前私接、违规转供等情况进行全面排查,及时消除各仪表检验合格证标签超期、表箱无锁、主控DCS数值与现场表盘指示有偏差等隐患12项,保证了计量数据始终处于精准稳定状态。

“数据显示,目前化工装置蒸汽消耗量每天控制在7400吨左右。下一步,我们将集中精力做好指标对标,在各项能源消耗指标中找差距,深入研判降耗措施,为创建节约型企业而不懈努力。”该厂生产技术科负责人陈刚说。

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