(资料图片仅供参考)

吉林石化染料厂“周期性体检”提升设备完好率(副题)

“本次检修中发现氢压机主轴瓦超差0.03毫米,施工人员及时对减薄轴瓦进行更换,使主轴瓦配合间隙在公差范围内,避免了继续发展造成曲轴箱传动部件损坏事件的发生......”近日,吉林石化染料厂对MIBK装置氢压机预知性检修进行“回头看”,固化经验、剖析不足,保障机组安稳优运行。

“大型机组设备结构复杂、造价高,一旦‘小病’拖成‘重症’,会产生高额检修费用不说,影响安全生产更是头等大事。” 吉林石化染料厂机动科科长介绍,为全面提升设备完好率,该厂秉持“全生命周期设备健康运行”理念,积极构建周期性巡检监测、预知检修、维护保养“三位一体”的设备体检服务平台,起到了对设备病症“早发现、早治疗”的作用。

预知检修诊治“未病”,是对机组周期性体检的重点举措之一。8月26日,异丁烯(加氢)车间MIBK装置氢压机预知性检修进入攻坚阶段,施工人员精细检查各传动部件,严格把握每一处细节。其中,测量轴瓦间隙和机组找正更是个极其细致的活儿,需要达到极高精度,公差要求控制的轴向偏差、水平偏差相当于一根头发丝的直径。在吊车配合下,施工人员反复测量,使用两块千分表,采用压铅丝法和双表找正法,耐心细致地进行找正,确保准确度。

三级巡检“把脉问诊”,是发现和处理隐患的有效途径。该厂结合不同设备特点,强化关键设备、关键机组的周期性运行巡检管理。建立了操作人员日常巡检、维护人员周期巡检、技术人员精密巡检的设备运行“三级”巡检制度,通过“听摸查看闻”等状态监测为设备体检,早期“预知”设备潜在隐患,确保设备不“带病”上岗。苯酚车间员工在巡检中解决了空压机轴承振动大问题;异丁烯加氢车间设备人员在全方位巡检中发现P-501A丙酮输送泵电动机轴承震动值超标,发现是轴承保持架裂纹,通过及时检修杜绝了设备事故的发生。

通过抓好机泵、电机、重大机组、特种设备维护周期性体检,挖掘寻找隐性问题,提高了设备使用寿命,设备检修维护费用逐年下降,为企业生产装置的平稳运行和降本增效打下了坚实基础。2014年至今,该厂电动机无责任烧损为零、设备完好率达99.26%。

标签: 施工人员 设备事故 操作人员